손성민 교수 연구실
기본 정보
연구 분야
프로젝트
논문
구성원
Article|
인용수 1
·2011
Improvement of Micro-hole EDM Efficiency using Vibration Flushing
Seongmin Son
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
초록

마이크로 방전가공은 활용도가 높은 미세가공기술이지만 가공깊이가 증가하면 방전가공 시에 발생하는 가공부산물인 데브리(debris)로 인해 공구 전극과 공작물이 단락되어 방전의 진행이 힘들고 극심한 전극마모가 발생한다. 이를 극복하기 위하여 공구 전극이나 공작물에 진동을 부가하는 진동 플러싱 기술이 개발되었으나 기존의 진동 플러싱 연구는 피에조 액츄에이터를 적용하여 높은 진동수를 발생시키는 것에만 집중하였다. 본 연구에서는 경제적이면서도 유사한 효과를 얻을 수 있는 솔레노이드를 이용한 진동 플러싱을 제안한다. 솔레노이드를 이용한 진동 플러싱은 피에조 액츄에이터를 이용하는 것에 비해 큰 진폭을 얻을 수 있으며 진동수에 대해 독립적으로 설정하는 것이 용이하다. 가공 실험을 통해 솔레노이드를 이용하여 낮은 진동 주파수에서 큰 진폭으로 진동 플러싱하는 방법이 고주파진동 플러싱과 비교하여 경제적이며 충분한 적용효과를 발휘할 수 있음을 확인하였다. Micro EDM(Electric Discharge Machining)은 높은 절삭력의 문제 없이 미세 구조를 가공할 수 있는 가장 강력한 기술 중 하나이다. 그러나 깊은 홀이나 포켓을 가공하는 경우에는, 전기 방전으로 인해 생성되는 데브리(debris)가 전극과 공작물 재료 사이에 단락을 유발하는 일이 빈번하여 해당 부위에서 중요한 결함이 발생한다. 진동 플러싱은 깊고 막힌 영역에서 EDM 유체의 동적 흐름을 통해 바람직하지 않은 현상을 감소시킬 수 있다. 본 연구에서는 솔레노이드를 이용한 진동 플러싱을 제안하였으며, 그 결과는 피에조 액츄에이터를 사용하는 기존의 고주파 진동 플러싱 방식과 비교하여, 낮은 주파수에서 큰 진폭을 통해 현저한 EDM 효율을 유도할 수 있음을 보여준다.

*본 초록은 AI를 통해 원문을 번역한 내용입니다. 정확한 내용은 하기 원문에서 확인해주세요.

키워드
FlushingVibrationElectrical discharge machiningMachiningMaterials scienceSolenoidAcousticsElectrodeActuatorMechanical engineering
타입
Article
IF / 인용수
- / 1
게재 연도
2011

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